河南豫光合金公司深入开展质量成本提升管理活动,一季度,铅合金外观质量一次交验合格率为99.40%;内在各项质量指标稳定在100%。豫光牌合金赢得圣阳股份唯一“最佳质量奖”,公司荣获2015年度骆驼、江森、双登等蓄电池厂家“优秀供应商”称号。
多措并举 狠抓产品质量
质量是企业立足市场之本。合金公司在产品质量管理过程中,多措并举,确保产品质量稳步提高。
该公司在成立之初,便制订了详细的化验室控样使用制度,使对标及控样使用科学化、规范化。该制度实施后,从根本上解决了人、机、物、料环带来的内在质量隐患。
去年,该公司在历年数据基础上确定质量管理标准,在a、b、c、d班组中树立榜样,并辅以激励措施提升全体职工的质量意识,对职工及时发现并消除的外在质量隐患累计奖励4000余元。以刘慧慧牵头的qc活动应用成效卓著,“铅合金自动浇铸系统提升”荣获2014年河南省qc活动一等奖。
工艺员赵雷雷说,随着公司不断做大做强,合金批次增至83个,发货过程中夹杂非目标批次产品的风险加大。合金发货员黄波也道出了自己的担忧,梦里依稀在发货,发货工作难度可想而知。错发不仅给客户带来损失,也影响公司市场声誉。公司管理人员在原有出入库管理基础上进一步细化职责,提高兼职质检员与发货员的工作积极性。对仓库库位合理规划,并制作仓库库位图,对产品存放和销售情况进行动态管理,入库、存放、出库工作井然有序,质量检验层层设卡,确保出库产品合格率100%。
效益优先 降低产品成本
产品成本是企业赢得市场的关键因素之一。如何在质量和效益之间,寻求最佳结合,是该公司面临的一个现实问题。他们在细化管理中走出一条降本提效的新路子。
在豫光合金公司,职工都明白,降本提效是一种责任。降本提效理念深入人心,形成一种人人努力降成本、人人工作创效益的新常态。该公司2015年累计实施完成技改65项,仅一线职工提出实施的铅泵底部改造一项,新增利润200余万元,渣率降低0.21%。
公司主管生产调度的郭亚飞介绍道,劳动竞赛的目标就是做到“四少一多”,即投入辅料单量少,锅底铅余量少,单锅作业时长短,合金精炼渣少,员工获多感多。为了使公司上下凝聚共识,他利用公司培训时间积极对职工进行教育引导,把“四少一多”的生产理念真正落到实处,切实为合金生产降低成本:渣率由上年的1.163%降至目前的0.87%,铅金属回收率较年计划提高0.26%,而员工也在劳动比拼中有了更高的收入。
面对客户多、产品批次多、生产任务重的压力,郭亚飞显得从容不迫。一方面,他细化生产过程管理,周密调度,将相近品位产品从低到高进行生产安排,尽可能连续生产,降耗同时提高生产效率。另一方面,由公司合金研究所研发小组成员上官智伟进行辅料利用率每日统计,对提高辅料利用率形成倒逼机制,有针对性地制定对策措施。一系列的措施,确保了供货的稳定性,同时有价金属利用率较计划有较大提高。去年,公司合金实际创效较计划增加50%。
精诚服务 顾客利益至上
合金销售过程中,售后人员坚持“顾客利益至上”的原则,以咬定青山不放松的韧性和过硬的综合素质,与一家家客户建立了良好的合作关系。
销售员赵凯介绍了他们团队作战的经验。他们冒着炎热的酷暑,夜以继日地在生产一线蹲点跟踪调查;面临少数厂家管理人员的质疑,他们发扬“钉子”精神,一步步拉近与客户的距离,建立与客户良好的沟通渠道;他们坚信,豫光的铅是国内一流的,豫光的合金同样也是国内一流的。
去年年初,合金公司与一家客户签订年度供货合同,公司承诺豫光合金满足顾客需求。但是,提供的首批产品就出现渣多、渣粘、渣大、板栅断筋现象。面对合金使用难题,凯发k8国际的售后服务团队便成了铸板一线的跟班人员。困了,就轮流在厂门口的汽车里打个盹;饿了,就在厂门口地摊上吃碗面条。为了克服员工对新产品的排斥心理,他们就利用午餐时间主动靠近员工,询问交流,员工慢慢被打动了。在员工们的配合下,在持续跟踪过程中,他们找到制约产品使用的关键障碍:合金铸锭温度和厂家铸板温度存在差异、合金单锭重量小,锭耳短,与厂家自留铅配比不当;铸板工艺采取高位自流,有别于其他客户的低位泵打。
销售人员坚持“客户面前,只有服务,没有争论,客户永远是正确的”的服务理念,他们提出并协调工艺,缩减合金铸板温度与客户铸板温度差距,减少返渣量;开发与之相匹配的高位自流工艺,缩短铅液输送距离,降低粘渣量;增加锭模单重,降低厂家自留铅的配比。三管齐下,合金凯发k8国际的售后服务团队用行动攻克该厂合金使用难题,使月供货量稳定提升,提高客户满意度的同时,实现了与客户双赢的目标。